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轉(zhuǎn)爐高純凈度GCrl5軸承鋼的試制開發(fā)

  摘 要:以含C量1.0%、含Cr1.5%的高碳鉻軸承鋼GCr15為研究對象,萊鋼利用現(xiàn)有的長流程生產(chǎn)線(高爐+鐵水預(yù)處理+轉(zhuǎn)爐初煉+爐外精煉+真空脫氣+鋇處理+連鑄+連軋),通過控制有害殘余元素、非金屬夾雜物、氣體含量和碳化物組織試制開發(fā)了高純凈度GCrl5軸承鋼。結(jié)果表明,鋼中O含量低于0.0008%,Ti含量在0.0025%以下,S含量平均0.004%;軋材中心疏松、一般疏松和偏析均≤0.5級;各類非金屬夾雜物≤0.5級;碳化物帶狀及網(wǎng)狀≤1.0級,液析≤0.5級。

  關(guān)鍵詞:GCrl5軸承鋼;高純凈度;氧含量;非金屬夾雜物;碳化物不均勻性

  1 前言

  未來軸承鋼主要是向高純凈度方向發(fā)展,提高軸承鋼的純凈度,特別是降低鋼中的O、Ti含量,促使鋼中的非金屬夾雜物和碳化物細(xì)小均勻分布,可以顯著提高軸承鋼的使用性能和疲勞壽命。在保證成分、組織均勻的前提下,要求[P]≤O.015%,[S]≤O.005%,[0]≤0.0008%,[N]≤O.006%,[H]≤0.00015%,[Ti]≤0.0025%;夾雜物全部<1.0級,碳化物液析在0.5級以下,帶狀1.0級以下[1]。為滿足上述要求,已有的工藝已不完全適用,純凈鋼生產(chǎn)技術(shù)和碳化物控制技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)勢在必行,包括P、S、Ti雜質(zhì)元素的控制,O、N、H氣體含量的控制,夾雜物數(shù)量、形態(tài)與分布的控制,碳化物帶狀、液析的控制。

  2 GCr15軸承鋼工藝開發(fā)

  2.1煉鋼工藝

  工藝路線:高爐鐵水—鐵水預(yù)處理(脫S、脫Ti)—頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐—鋼包精煉爐—真空爐—連鑄(全程保護(hù)澆注、電磁攪拌)。

  1)優(yōu)化配料結(jié)構(gòu),選用優(yōu)質(zhì)礦石,嚴(yán)格控制鐵水成分和鐵水溫度。

  2)采用鐵水預(yù)處理技術(shù),控制有害殘余元素S和Ti含量。鐵水預(yù)脫硫采用向鐵水包中噴吹鎂粒的方法,鎂在鐵水溫度下與硫有極強的親和力,形成MgS化合物進(jìn)入爐渣中,采用多次拔渣方式去除;脫鈦是通過向鐵水包中加入氧化鐵、燒結(jié)礦或鐵精粉,利用其氧化性將鐵水中的鈦氧化去除。

  3)轉(zhuǎn)爐采用頂?shù)讖?fù)合吹煉,雙渣法冶煉、擋渣出鋼等工藝??梢杂行Ы档弯撝蠺i和P含量,提高鋼水純凈度,可以改善轉(zhuǎn)爐冶金條件,減少吹損,提高金屬收得率,提高生產(chǎn)效率。轉(zhuǎn)爐通過強化操作,控制終點成分以及出鋼溫度。

  4)轉(zhuǎn)爐出鋼合金依次加入低氮增碳劑、碳化硅、合金、軸承鋼專用精煉渣、石灰。出鋼過程采用大攪拌吹氬強度,保證化渣,均勻成分。出鋼不加鋁脫氧,防止前期產(chǎn)生過多的氧化物夾雜。采用高純度合金:金屬錳、低鈦硅鐵、低鈦鉻鐵、低氮增碳劑、碳化硅,減少合金帶入有害雜質(zhì)。精煉渣選用經(jīng)多次試驗的軸承鋼專用精煉渣(CaO-A12O3-SiO2三元渣系),有利于脫硫、吸附去除夾雜物。

  5)精煉主要任務(wù)是脫氧、脫硫、去除夾雜物、調(diào)整成分和溫度并使其均勻化。為減輕精煉調(diào)整成分任務(wù),轉(zhuǎn)爐出鋼合金合理加入,鋼液化學(xué)成分及溫度應(yīng)符合表1要求。精煉前期加入鋁線調(diào)整鋼水鋁含量(0.040%~0.060%),精煉過程不調(diào)鋁,在精煉過程中加入SiC+A1粒強化渣面脫氧,保證白渣時間>25min。

  6)精煉渣設(shè)計成分,CaO-A12O3-SiO2三元渣系渣洗鋼水脫硫效果較好;渣中氧化鐵含量<1%,活性低,可以防止鋼水吸氧,降低氧含量;精煉渣與鋼液界面張力較小,有利于氧化鋁夾雜的吸收,降低夾雜物含量,提高鋼質(zhì)純凈度;有很好的發(fā)泡作用,在精煉過程中可以遮敝電弧,減少鋼水吸氣。

  7)精煉結(jié)束加入適量硅鋇合金進(jìn)行變性處理,將小顆粒不易上浮的氧化物變性成大顆粒易于上浮去除的夾雜物。

  8)真空精煉,控制真空度≤67Pa,保持時間>20min。在真空處理結(jié)束時鋼液化學(xué)成分應(yīng)符合表2要求。真空處理結(jié)束補加碳化稻殼,保證覆蓋良好,軟吹時間>20min,促使夾雜物充分上浮去除。

  9)精煉過程合理控制鋼水溫度,保證連鑄過熱度控制在15~25℃。連鑄采用全程保護(hù)澆注,鋼包到中間包采用長水口,中間包到結(jié)晶器采用浸入式水口,中間包加覆蓋劑防止鋼水二次氧化,結(jié)晶器添加保護(hù)渣,吸附夾雜物,防止鋼水氧化[2]。采用結(jié)晶器電磁攪拌(M-EMS)+末端電磁攪拌(F-EMS),保證鋼質(zhì)純凈度,提高組織均勻性。制定合理的連鑄工藝,連鑄工藝參數(shù)見表3。

  2.2軋鋼工藝

  軋制工藝路線:蓄熱式步進(jìn)加熱爐—高壓除鱗機—連軋機組—飛剪—定尺機—冷床—緩冷坑。

  轉(zhuǎn)爐GCrl5連鑄坯100%熱送軋制,采用步進(jìn)梁式加熱爐,分段控制加熱溫度(見表4),以保證連鑄坯加熱均勻。為了解決碳化物不均勻性問題,提高鋼質(zhì)純凈度,采用高溫加熱擴(kuò)散工藝。出鋼間隔(140±5)s,總加熱時間≥190min。

  出爐鋼坯經(jīng)高壓水除鱗,清除表面氧化鐵皮,提高軋材表面質(zhì)量。軋制采用14道次連軋機組,微張力、無扭轉(zhuǎn)軋制。產(chǎn)品軋材經(jīng)步進(jìn)式冷床翻轉(zhuǎn)緩慢冷卻,起到一定的矯直作用,保證了鋼材的平直度。下冷床后及時入坑緩冷,保證入坑溫度≥400℃,控制出坑溫度≤150℃,以便消除鋼材應(yīng)力;析出氫,防止產(chǎn)生白點缺陷。

  3 試驗結(jié)果分析

  3.1化學(xué)成分分析

  GCrl5軸承鋼的純凈度主要體現(xiàn)在有害殘余元素、非金屬夾雜物、氣體含量和組織、均勻性,它們的綜合作用決定了材料的最終使用性能[3]。轉(zhuǎn)爐流程試驗高純凈度GCrt5軸承鋼,共計生產(chǎn)5爐,軋制成Φ60mm的圓鋼5個批號。每爐鋼各元素含量均達(dá)到設(shè)計要求,且波動范圍很小,見表5。

  由表5可以看出,鋼中O含量全低于0.0008%,平均O含量O.000674%;Ti含量在0.0025%以下,最低Ti含量達(dá)到0.0013%,平均Ti含量0.0017%;S含量平均0.004%,達(dá)到了超低硫鋼的標(biāo)準(zhǔn)。僅從雜質(zhì)元素含量來說萊鋼生產(chǎn)的GCrl5軸承鋼純凈度達(dá)到了較好的水平。

  3.2低倍組織

  試驗鋼軋材中心疏松、一般疏松和偏析均小于標(biāo)準(zhǔn)要求,組織均勻、致密。低倍組織評級見表6。

  3.3非金屬夾雜物

  每批軸承鋼從不同的6支鋼材上切取20mm×10mm通過鋼材軸心的縱截面,經(jīng)過拋光,在電子顯微鏡下尋找夾雜物最惡劣的視場,以此視場參照GB/T10561—2005標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評級。試驗GCrl5軸承鋼非金屬夾雜物檢驗結(jié)果見表7。

  經(jīng)過鋇合金變性處理去除夾雜物,試驗的5爐GCrl5鋼氧化物夾雜級別較低;氮化鈦夾雜含量極低,對GCrl5軸承鋼疲勞壽命影響較小[4]。鋼中夾雜經(jīng)變性,鏈狀氧化物的長度明顯縮短,最終材上僅有少量的短鏈狀和不規(guī)則夾雜。

  3.4碳化物不均勻性

  碳化物網(wǎng)狀在淬火后的橫向試樣上評定,試樣拋光后用4%的硝酸酒精腐蝕放大500倍評級;碳化物帶狀在淬火后的縱向試樣上評定,試樣拋光后深腐蝕,放大100倍或500倍評定碳化物聚集程度、大小和形狀;碳化物液析在淬火后的縱向試樣上評定,試樣用4%硝酸酒精溶液侵蝕后放大100倍評級。試驗GCrl5軸承鋼軋材重點對帶狀、液析進(jìn)行了檢驗,結(jié)果見表8。碳化物帶狀平均1.0級,液析0.5級,均達(dá)到了設(shè)計要求,提高了鋼質(zhì)純凈度。試樣經(jīng)淬火、回火、研磨拋光、4%硝酸酒精腐蝕后,利用Zeiss顯微鏡觀察碳化物組織,液析0.5級,帶狀1.0級,網(wǎng)狀0.5級,滿足工藝要求,達(dá)到設(shè)計要求??梢娺B鑄低過熱度(15~25℃)澆注可以減少碳化物偏析,再通過高溫加熱擴(kuò)散,將連鑄坯加熱至1200~1230℃,保證足夠的加熱時間,使碳化物偏析充分溶解擴(kuò)散,達(dá)到了降低液析級別的目的[5]。

  如果加熱溫度過高,高溫擴(kuò)散時間過長,低熔點組元或夾雜物、共晶碳化物熔化成液態(tài),在外力的作用下形成晶間裂紋或沿晶界撕裂,在軋制過程中不能焊合,就會形成顯微孔隙。顯微孔隙破壞了鋼基體的連續(xù)性,對疲勞壽命有嚴(yán)重的危害。為此,調(diào)整GCrl5軸承鋼加熱工藝,保證既能夠使碳化物充分?jǐn)U散,降低液析級別,不至于導(dǎo)致顯微孔隙缺陷的產(chǎn)生。

  4 結(jié)論

  經(jīng)過5爐高純凈度GCrl5軸承鋼的試驗,在原有工藝的基礎(chǔ)上開發(fā)了新的GCrl5鋼生產(chǎn)工藝,并批量生產(chǎn)25爐,經(jīng)檢驗分析,其化學(xué)成分控制合理穩(wěn)定,鋼材的組織均勻致密,非金屬夾雜含量低,碳化物帶狀≤1.0級,網(wǎng)狀≤0.5級,液析≤0.5級,主要性能指標(biāo)均符合要求。

  1)萊鋼長流程生產(chǎn)線采用鐵水預(yù)處理—轉(zhuǎn)爐初煉—爐外精煉(LF+VD)—鋇處理—連鑄—連軋的生產(chǎn)工藝,能夠滿足高純凈度軸承鋼生產(chǎn)要求;2)采用CaO-A12O3-SiO2三元精煉渣系具有良好的吸附夾雜物的性能,鋼中非金屬夾雜物含量相對較少;3)從鐵水預(yù)脫鈦到合金控鈦,對鋼中鈦含量嚴(yán)格控制,可以將成品鈦控制在20×10-6以下,減少鋼中TiN夾雜的產(chǎn)生,減輕鈦殘余對疲勞壽命的影響;4)采用出鋼不加鋁,精煉前期一次喂鋁線調(diào)鋁到位,后不再調(diào)鋁的脫氧工藝,配合A1粒+SiC渣面脫氧,可以有效地降低鋼中氧含量;5)采用鋇處理變性,可使鋼液中小顆粒不易上浮的A12O3夾雜物聚集長大成為易于上浮去除的大顆粒夾雜;6)通過連鑄低過熱度澆注和軋鋼高溫擴(kuò)散,可降低碳化物帶狀、液析級別,提高鋼質(zhì)純凈度。

  參考文獻(xiàn):

  [1] 楊虎林,何平,翟玉春.高品質(zhì)軸承鋼超低氧含量和非金屬夾雜物控制的進(jìn)展[J].特殊鋼,2013,34(2):16-17.

  [2] F Hengere, J Beswick, A Kerrigan.Evaluation of the Continuous Casting Method for Beating Steel Production—SKF Experience[J].Creative Use of Bearing Steels,ASTM STP 1195,11C.Hoo,Ed.,Philadelphia,1993:239-251.

  [3] Lund. T, Akesson J. Oxygen Content,Oxidic Microinclusion,and Fatigue Properties of Roiling Beating Steels[J]. Effect of Steel,Manufacturing Processes on the Quality of Beating Steels,ASTM STP 987,J.J.C.Hoo,Ed,Philadelphia,1988:308-330.

  [4] 王杰君,葉健熠.軸承鋼材質(zhì)和接觸疲勞壽命的研究[C]//中國金屬學(xué)會軸承鋼學(xué)委會. 軸承鋼第六屆學(xué)術(shù)報告會論文集,1993:92-96.

  [5] Akesson J, Lund T. SKF Rolling Bearing Steels- Properties and Processes[J]. Ball Beating Joumal,1983,217(10):32-44.

來源:《山東冶金》2017年2月